楼主: zsx

[重奖贴]壳牌公司干煤粉气化炉开车问题分析

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yuanying628 发表于 2006-11-20 03:41 | 显示全部楼层
<p>可能是氧气的压力不够,造成火焰不是喷出燃烧,使得火嘴内部有回火现象,造成火嘴温度过高烧坏。</p>
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MP4 发表于 2006-11-20 04:20 | 显示全部楼层
<p>呵呵,李版主,其实Texco也开发了水冷壁和悬挂式管束的工艺,材质用的是310,不过似乎一直没听说有工业化业绩。</p><p>烧嘴设计和氧油比是否合适未经计算确实不好说,不过保守的调整方法有两条:考虑增加蒸汽以雾化DO,放弃纯氧改用富氧空气。</p>
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xyy2003 发表于 2006-11-20 04:28 | 显示全部楼层
<p>又看了一下点火火嘴的头部和内喷头的结构,我建议将外壳加长一些,便于热量的快速携带出去,楼主如果是设计者可以参考一下催化的反应开工升温炉,可能对你有一定的启发.</p><p><font color="#e66b1a">以下为工业炉版主zsx留言:</font></p><p><font color="#e66b1a">抱歉,本人不从事这个,只是对此感兴趣。</font></p>
[此贴子已经被zsx于2006-11-19 20:34:17编辑过]

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summer960608 发表于 2006-11-20 19:10 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;&nbsp; 我看到各位的发言,从本人的实际经验看,烧嘴损坏主要是高温造成的,对于shell工艺本人以前只是关注一些,对其工艺从技术角度进行过研究,但对于其设备关注炉体结构更多一些,为了便于大家讨论,正好手头有几篇关于shell技术方面的综述性文章,发在这里,供大家参考。</p><p>我的建议是:</p><p>首先:采用液化天气点火,不直接使用柴油,这样可以减少烧嘴因为超温而损坏;</p><p>其次:对于油火嘴,最好采取蒸汽雾化,并使用富氧燃烧方式;</p><p>第三:为了稳妥起见,最好请有关研究单位做烧嘴材质与操作工况的分析,看看这种工况是否适宜这种材质。</p><p><br/>
[此贴子已经被作者于2006-11-20 14:20:21编辑过]

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lzw-3028 发表于 2006-11-20 23:21 | 显示全部楼层
从上传的技术资料看:1.氧压低,与油混合不均匀,易造成燃烧火焰不稳定,(这一点可从炉顶部温度,压力变化来判断.)造成局部过热.相应提高氧压能进一步促进油的雾化并使二者混合均匀.油/氧比要作好调整.2.喷嘴外壳建议做金相分析,以确定外壳材质是否妥当.3.氧气能起到对喷嘴外壳的冷却,若有回火发生,即能烧坏外壳.或使外壳产生应力开裂.
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啥不懂 发表于 2006-11-20 23:49 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>zsx</i>在2006-11-18 22:35:05的发言:</b><br/><p>对楼上回帖的答复:</p><p>1:点火成功后不用拔出来。因为炉子是加压气化炉。</p><p>2、这个点火火嘴的使用寿命是2年(资料显示如此)。</p><p>3、点火火嘴点燃后,达到燃烧稳定后,点燃开工火嘴。之后才有可能投煤。</p><p>4、也就是说,炉内刚出现火焰,火嘴就烧坏。</p></div><p></p><p>针对楼主观点,我觉得需要澄清:</p><p>1、SHELL的开工点火烧嘴和煤烧嘴是不同的,开工点火烧嘴在正常操作时是拔出的,并不经受炉膛的高温。Blinkmann(开工点火烧嘴的供货商)设计的是采用电动机将开工点火烧嘴抽出,然后管壁接管(内件和外壳间)上的阀门以保护烧嘴。</p><p>2、3点没有问题</p><p>4、我听说安庆的开工点火烧嘴坏了,洞氮的还没有开车,枝江的我不清楚,不知道双环的也是这个地方出问题了?</p><p>本人愚钝,至今没有弄清楚,楼主讲得到底是点火烧嘴出问题?还是开工烧嘴出问题?因为点火烧嘴应该用LPG燃料,而开工烧嘴应该是柴油吧。但是无论如何10S就坏了,应该不是氧和燃料配比的关系;如此告诉回火也不大可能。</p><p><font color="#f73809">以下为工业炉版主zsx留言:对于你所说的开工还是点火烧嘴,你这样质问,本人也有点迷糊,因为本人不在现场,所以无从考证,只是从别人那里得来的消息。我见这个喷嘴已经是一年前的事了,时间久远,记得不是很清楚了。所以暂时不能给予明确答复。等本人到现场考证清楚后再做答复。</font></p>
[此贴子已经被zsx于2006-11-20 18:59:46编辑过]

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liuliang0610 发表于 2006-11-21 00:07 | 显示全部楼层
不知道你说的是哪个公司的项目,我们公司安庆项目18号凌晨开车成功了。不过以前也失败过,花了不少钱,呵呵……
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zhaoruitong 发表于 2006-11-21 00:22 | 显示全部楼层
看楼主的第一幅照片应该是烧嘴完好的吧?你的第二篇中提到氧气和柴油在烧嘴中先混合后喷出,是否合适?能否说明烧坏处距烧嘴端部的长度,即烧掉部分的长度?
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 楼主| zsx 发表于 2006-11-21 03:04 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>zhaoruitong</i>在2006-11-20 16:22:05的发言:</b><br/>看楼主的第一幅照片应该是烧嘴完好的吧?你的第二篇中提到氧气和柴油在烧嘴中先混合后喷出,是否合适?能否说明烧坏处距烧嘴端部的长度,即烧掉部分的长度?</div><p>这个照片是安装前的照片,本人此时不在现场,只是听说烧坏了,否则就会上传烧损后的照片。</p>
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delux 发表于 2006-11-21 18:19 | 显示全部楼层
11月18日凌晨3时零2分,煤气化安庆项目煤气化装置投料试车成功,顺利产出粗合成气。
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 楼主| zsx 发表于 2006-11-22 03:05 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>delux</i>在2006-11-21 10:19:39的发言:</b><br/>11月18日凌晨3时零2分,煤气化安庆项目煤气化装置投料试车成功,顺利产出粗合成气。</div><p>如果方便请讲讲开车过程中出现的一些问题及解决措施。</p>
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sunhuicong 发表于 2006-11-22 04:24 | 显示全部楼层
应该有冷却介质才可以,另外是否可以借鉴一下催化的辅助燃烧室的火嘴呢?
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gpeiqiao 发表于 2006-11-22 05:25 | 显示全部楼层
<p><font size="4">从喷嘴的结构和烧毁的描述情况看,主要原因应该有以下2点:</font></p><p><font size="4">1.氧气与油在内喷头与外壳之间的空隙混合后,未能完全由槽型孔喷出,一部分直接在内喷头与外壳之间的空隙剧烈燃烧,外壳才会出现如气割般的损毁痕迹,由于内喷头水冷装置发挥作用内喷头方才得以幸免。</font></p><p><font size="4">2.(<span style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">点火火嘴使用工况:油压:</span><font face="宋体"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">47bar</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">,流量</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">1836kg/h</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">,温度为常温。</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">助燃使用工业用纯氧,气压:</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">45.2bar</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">,流量</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">4860</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">标方</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">/h</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">,温度为常温)。操作不应完全按照此介质压力进行。</span></font></font></p><p><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;"><font size="4">解决方法:上述2个问题实则是一个问题,就是如何让氧气与油不再在内喷头与外壳之间的空隙燃烧,而是达到设计中的自12个槽型孔喷出之后燃烧。</font></span></p>
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bht11 发表于 2006-11-22 16:52 | 显示全部楼层
请安庆的同志介绍一下,你们那儿的真实的解决问题的情况,以验证一下,各位行家的方法或观点,我想这应该没啥不方便的吧?
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大致若鱼 发表于 2006-12-1 19:24 | 显示全部楼层
<p>我接触过其中一个厂子的操作人员,但是当时没有细谈。。。但我个人认为可能是以下几点原因造成的:</p><p>1.烧嘴的材质没有达到要求(可能性很小,但也不排除);</p><p>2.安装有问题;</p><p>3.烧嘴的应力扭矩达不到要求(这点很重要);</p><p>4.氧气的升压速率是否太快?(正常的情况应在一个半小时之后完成升压);</p><p>5.气、油在烧嘴的喷孔分布不均。</p>
[此贴子已经被作者于2006-12-1 14:43:30编辑过]

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