①静设备。
通气锥易损坏:
由于工艺设计不完善导致粉煤加压过程中,通气椎的实际压差明显高于设计的运行最大压差,导致损坏。通过增加压差显示和改变升压速度,严格控制压差小于1.0 MPa,解决了压差过高导致设备损坏问题。
烧嘴隔焰罩漏:由于设计不能满足生产工艺要求,运行数天后就会损坏,通过更换材料、增加水流量等措施现基本解决。但没有在满负荷条件下检验。S1201/S1202/S1501过滤器:设备制作时质量控制不严,存在缺陷,后解决。换热器漏:E3051氮气加热器,压缩机油冷却器因制造质量不好泄漏,已解决。
烧嘴冷却水过滤器阻力高:
设计面积过小,经厂家改进后符合要求。
②动设备。
急冷气压缩机:
试车过程中遇到了很多问题,如转子不平衡、干气密封固定螺栓数量不够、强度不足、盘车器在设计压力下不能盘车、口环损坏、振值高等问题。
锅炉水循环泵/工艺水泵2/渣水泵:
因设计原因轴承温度高,工艺水泵通过返厂修理后解决。锅炉水循环泵通过现场解决管道应力和对中后解决了问题。渣水泵现场维修解决。
③支架、管道、阀门问题:
现场的管道支架设计数量偏少或强度不足和不符合有关要求,共整改现场支架300多个。
氧气管线:施工质量管理不严,存在焊缝焊瘤超高、焊缝不合格、油脂清洁不合要求、管材用错等。电伴热质量差,多次更换冷端头和部分更换电伴热。单向阀泄漏:氧管线单向阀、吹扫氮气单向阀质量差,全部返厂修理后才合格。法兰泄漏多:气密进行不顺利,很多法兰泄漏,有垫片质量问题,有密封面损坏问题,更有安装质量问题,几乎大多数垫片进行了更换。
④仪表问题。
速度计和密度计:
可靠性差,易损坏。粉煤料位计:测量不准确,波动大、易受干扰,改为放射性源测量后解决。
飞灰料位计、原煤仓料位计:
易受干扰,波动大,稳定性差。
粉煤三通阀:易卡,时常打不开,有时需要多次才能打开。
有相当多的阀门开关时间达不到要求:
经过提高供气源压力和改进气缸后解决。粉煤平衡阀使用一段时间后内漏严重,改渗碳处理后依然不好,计划改变阀门结构形式来解决。
⑤工艺问题。
粉煤粒度偏细:
按照磨煤机的设计条件,正常时加载力13MPa,旋风分离器转速80~150 r/min,循环风量80000 m3/h。而实际为了达到规定的粉煤粒度,磨煤机已经在边界条件下运行,加载力仅为5 MPa,分离器转速50 r/min,风量为80000 m3/h。
粉煤循环:
粉煤循环的工作量大、耗时久,远比预计的要复杂。整个4条线的粉煤循环工作经历了3个月才完成。粉煤架桥:粉煤输送过程中易架桥,通过改变充压方式和时间得到解决。
柴油无循环管线:试车时发现柴油管线没有循环线,无法保证柴油干净,临时增加循环管线。
水通道堵塞:在进行水通道检测时,发现部分水冷壁管阻力高,割开管线后发现有杂物堵塞,反复多次才彻底清理干净,历时3个月。煤控制阀堵塞:由于煤中的杂物造成,增加了过滤纤维筛。
[ 本帖最后由 鄂尔多斯 于 2009-4-26 18:07 编辑 ] |