我的语言描述能力好像变差了,我说的是16 18 层 当时肯定干板了,柴油是 16 18层抽出的,但是结盐位置肯定不是在16 18层的,当时16 18层温度已经没有温差了,斑竹察看了很多资料,我看应该是跟斑竹一样的
在重油催化裂化装置分馏塔结盐原因分析及对策中提到
2 结盐的现象及危害
随着时间的推移,设备表面的NH CI晶垢不断堆积,使浮阀卡死、塔盘开孔面积减少,塔盘压降增大,气相过孔线速增高,最终导致降液管流通面积减少直至堵塞,上部塔盘液封厚度上升,进而发展为液泛、淹塔;下部则造成干板,使轻柴油流量大幅度减少,严重时中断,得不到分馏的轻柴油馏分则以气相状态穿过淹塔部位,随粗汽油组分进入粗汽油罐D一201,致使塔顶馏出油气夹带柴油馏分,粗汽油罐液面明显上升,且颜色不断变重。由于汽油、轻柴同经塔顶冷凝冷却,加大了塔顶冷凝的负荷,且冷后温度上升。上述现象基本是发生在19层以上分馏段,19层以下气相不受影响,所以中段温度保持不变。总的表现为:
(1)由于塔盘开孔阻塞及淹塔造成液层高度过大,致使柴油抽出版至塔顶压力降增大11 kPa,导致反应器顶部压力突然升高,而气压机人口压力仍保持不变。
(2)伴随压力降增加,柴油馏出温度升高13~C,柴油馏出温度与塔顶温度之差由正常的87~C上升至107℃ ,轻柴油馏出量也随之大幅波动,甚至有20rain无柴油馏出,轻柴油泵抽空。
(3)D一201液面大幅度升高,汽油馏分变重,顶循环回流同时出现晃量或抽空。
这里红字描述的现象跟我们装置是相同的,因为我们是新装置,我也是新手所以多方面查资料,但是我有一点不明白,既然结盐了,为什么会变好呢?甚至分馏塔压降从结盐前的32kpa下降到结盐后的28kpa ,而期间最高长到46kpa
在分馏塔结盐的分析与对策中
某催化装置自掺炼常压渣油以来,原料性质日趋恶化,掺渣比甚至达到50 左右,原料中氮化物和氯化物含量也不断增加。同时出现了-分馏塔顶结盐现象,严重影响了分馏塔的正常操作及产品质量的控制。曾在一周内先后两次出现汽油干 A>25o‘C现象(一切生产调整均处于正常情况下,汽油干点指标195土5℃),此后,虽经努力调整,但收效甚微 第一次不合格时间为11个小时,第二次不台格时间为51个小时。同时,带来柴油质量有较大幅度的波动,给装置生产带来很大影响。这说明,装置一旦达到结盐条件,其恶化程度非常严重,恶化时间也非常快。
2 结盐的征兆、判断
分析两次产品质量大幅度波动现象,汽油干点大于或等于250℃的l3次,大于200U而小于25O℃的5次,在此期间,其共性为:
(1)汽油HK、10 没有太大变化,5O 点较正常高出10T左右,90 点较正常高出20~60℃,柴油的HI(、10 点偶而有高出正常值20℃多的现象出现
(2)顶温波动较大,而顶回流流量在2O%~60 格(量程为190 t/h)之间大幅度调节时,对顶温不起作用,即顶温没有变化或变化极小。
(3)在正常调节时,出现与正常调节相反的结果:当加大顶回流量时,塔顶油汽分离罐液面上涨,而降低顶回流量时,其液面降低。
(4)与正常运行条件相比,轻柴汽提塔液面大幅度变化,或满或空。
(5)塔板压降增大。经实地测量,塔18层至塔顶共l2块塔盘压降为0.Ol8MPa,较正常时压降高出3倍多,说明塔板有堵塞现象,结合前面分析,可以断定为发生了结盐现象,并且可以推断出结盐的部位在顶循抽出27层到塔顶3O层之间
其中的 2 4 5条与我们装置的现象相符,而且它提到了一周2次不合格,实际上是结盐的两次生产不正常波动,虽然我仍然对分馏塔恢复正常存在疑问,但是这篇论文说明在其他装置已经发生过类似现象了
|