本帖最后由 mrwangyulongwd8 于 2010-8-9 16:58 编辑
超级版主鄂尔多斯说的好:“CO2减排干煤粉气化技术用加压CO2输送粉煤进气化炉,另加入CO2作为还原剂,生成CO,提高煤气中的有效气体成分(CO+H2>90%,可高达95%),降低了煤耗和氧耗,减少了空分的投资费用。减少CO2的排放,具有良好的环境效益,积极响应国家节能减排政策。” 我几年前就赞同干煤粉加压气化SHELL、荷兰壳牌公司的煤粉气化技术,单炉出力大!但是2000t/d以上的干粉气化炉在国内实际运行情况并不好,故障率较高,可用率较低,技术有待完善。壳牌煤粉气化工艺的关键设备是气化炉和废热锅炉、两台设备的造价约占煤气化工程总价的50%。气化炉和废热锅炉太贵,上亿元。无法备用。单套气化炉和废热锅炉一有故障停产,影响后面合成氨尿素工段,造成很大麻烦,浪费! 希望科研院所工厂合作尽快实现SHELL、荷兰壳牌公司的煤粉干煤粉加压气化连续满负荷生产无事故故障!才能显现其优越性!否则只能给化肥厂赔钱!连投资都赚不回来!
我建议:
在湖北应城化工厂、广西柳州化肥厂、云南沾益化肥厂、安庆石油化工总厂、湖北枝江化肥厂、湖南洞庭化肥厂、河南中原大化运行可靠技术过关后再采用干煤粉加压气化。
目前建30wt/a合成氨/52wt/a尿素,采用国内直径3.6m水煤气炉18台富氧生产N:H=1:3的合成氨原料气。开停灵活无事故,投资少!连续满负荷生产合成氨尿素,效益很好! |