4.3 全径向氨合成塔的技术参数
表3 全径向氨合成塔的技术参数
| 参数 | 生产能力,t/d
| ≥165
| 塔径,mm
| φ1800
| 塔高,mm
| 18000
| 结构形式
| 两层径向,下部换热器
| 催化剂装填量,m3
| ~24
| 设计压力,MPa
| 31.4
| 合成塔阻力, MPa
| ≤0.35
|
4.4 新增设备表
表4 新增设备表
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 | 1 | 氨合成塔外壳
| φ1800 H净=18000 | 1 |
| 2 | 氨合成塔内件
| φ1800 V催=24m3 | 1 |
| 3 | 废热锅炉
| φ2200/φ2600 F中=218m2 | 1 | 同原有废锅! | 4 | 水冷器(淋洒)
| F中=240m2 | 2 |
|
5 催化剂还原技术
由于预还原催化剂还原时间短,理论总出水量仅1.5吨左右,不影响液氨的使用。为了尽可能的不影响系统正常生产,经认真研究和论证,2#塔的升温还原操作采用“1#塔降压生产、2#塔同步还原”技术方案,在还原过程中1#塔的操作温度保持正常。
在压力~17MPa下,2#塔开始送电,8个小时后2#塔催化剂表面达~240℃时,分析水汽浓度为0.4g/Nm3,此时压力为~13.4MPa,流量为~155000Nm3/h,H2浓度为~64%,说明此时催化剂的出水量已十分明显。
在上述条件下,催化剂床层的温度顺利地升至~410℃后,通过调整压力,减少入塔气量和提高电炉功率,使催化剂床层温度上升至~450℃,通过降低压力,调整H2/N2比例、控制2#塔一出温度及提高1#废锅蒸汽压力的措施,使上层温度提高到~491℃。下层温度也逐渐提高,底部温度最终达到480℃以上达6个小时,还原结束。在整个还原过程中,塔内件及整个系统均十分正常。
6 运行效果
串塔新工艺投入运行后,获得十分良好的经济效果,主要表现在以下几个方面(2#塔的设计与运行指标比较见表5、改造后实际运行数据见表7):
6.1 产量明显提高37.8%
使用串塔新工艺后,氨产量大幅度提高,根据2006年5月25日0:00时报表记
录数据,入塔气量356900Nm3/h的情况下,氨产量提高到751 tNH3/d,其中1#塔产量545t NH3/d,2#塔产量206t NH3/d,即2#塔使总产量提高了37.8%,增产十分明显。
表5 设计与运行技术指标比较
参 数 | 设 计 值 | 实际运行数据 | 2#塔生产能力,t/d
| ≥165 | 206 | 2#塔入塔气量,Nm3/h
| 271400 | 325589 | 2#塔操作压力, MPa
| 25.08 | 29.5 | 2#塔阻力, MPa
| ≤0.35 | 0.2 | 系统增加阻力, MPa
| ≤0.6 | 0.3(总阻力降低~0.2) | 催化剂同柱面温差,℃
| ≤15 | 9 |
6.2 氨净值提高4.02%
由冷交换器冷气入口-3℃、压力28.9MPa,计算可得出y入=2.92%。根据实际运行数据计算的塔前热交换器的热量平衡数据见表6。
表6 热交的热量平衡表
| 流量, Nm3/h | 温度,℃ | 压力, MPa | 热进
| 315974
| 191
| 29.2
| 热出
| 315974
| 108
|
| 冷进
| 266600
| 78(计算值)
|
| 冷出
| 266600
| 181
| 30
|
查上述操作报表,循环机油分出口温度为48℃,热交换器进口冷气温升至78℃系由2#塔环隙气(一出气)带出的热量所致,经计算,这部分热量可使2#塔出口气温升高20℃左右;再由2#塔二进操作温度197℃、二出操作温度238℃,可计算出2#塔实际氨合成反应放热可使塔内绝热温升达到61℃,氨净值在4%以上,1#塔出口氨含量为12.33%时,2#塔出口氨含量为16.35%。
表7 运行的一组典型数据
合成塔 位置 | 气量 Nm3/h | 温度 ℃ | 压力MPa | 惰性气含量% | 氨含量 % | 一层
| 二层
| 三层
| 一塔进口
| 356900
| 413
| 424
| 415
| 30.0
| 19.08
| 2.92
| 一塔出口
| 327284
| 426
| 472
| 460
| 29.7
| 20.9
| 12.33
| 二塔进口
| 327284
| 381
| 416
| -----
| 29.5
| 20.9
| 12.33
| 二塔出口
| 315974
| 416
| 431
| -----
| 29.3
| 21.69
| 16.35
|
6.3 系统阻力减少0.2MPa以上
串塔工艺增加了一台氨合成塔和一台废热锅炉,原来曾担心因设备的增加使系统的阻力增加,用户曾提出整个系统的阻力的增加小于0.6MPa的要求。在实际运行中2#氨合成塔的气量达325589Nm3/h时,2#氨合成塔的阻力仅为0.2MPa,2#废热锅炉为0.1MPa。而原系统阻力为1.2~1.5 MPa,串塔后进入分离系统的气量减少使系统阻力减少到1.0~1.2 MPa。
6.4 能耗降低30%
由于系统阻力减少0.2MPa左右,而氨净值提高后,2#塔出塔气量减少,同时因提高氨净值而增加的氨量在水冷器中已被冷凝,故循环机与冰机总电耗在改造前后基本相等,在生产实践中,改造前后循环机与冰机开用台数相同,但产量提高了30%以上,故吨氨耗循环机与冰机的功耗下降30%左右。
6.5 投资省30%、建设周期缩短一半
采用串塔工艺,与新建装置相比,具有投资省、建设周期短、见效快的特点,以山东东平瑞星公司的串塔工程为例,利用原有设备、合成塔框架等,不但对现有生产系统的影响很小,而且原有的设施得到充分的利用,使投资的费用低于其它扩大生产规模的方案,节省30%以上。由于工程量较少,占地面积小,可以利用原有的生产设备的空隙地方插入,避免了征地等的麻烦,加上精心的布置,新增的设备与原来设备连接十分紧凑,现场施工量减少,因此建设周期大大缩短,从设计施工至投产仅用不到一年的时间,不到新建一套装置时间的一半。
见效快的另一个方面是由于精心的设计,包括氨合塔内件、整个工艺的配置、催化剂的选型、升温还原方案等,使当催化剂还原结束后,便可立刻投入生产,瑞星公司的串塔工艺,在催化剂还原结束后的第三天,负荷就大幅度提高,补充气由原来的63500Nm3/h增加到88000Nm3/h。
7 结论
7.1 实践证明:串塔新工艺在合成氨系统增产节能改造中,符合当前国家提出的“节能降耗、提高产能比”的政策要求,对合成氨工业的发展有重大的意义,是一种值得推广应用的节能新工艺。
7.2 串塔工艺出口氨净值提高3%~5%、在不增加循环量的同时把产量提高30%以上、全径向合成塔阻力只有0.2 MPa、能耗下降30%左右,其经济效益十分明显。
7.3 串塔工艺可以降低系统的阻力,因此,循环机的功耗没有明显增加,有利于提高循环量来达到提高氨产量的目的。
7.4 串塔工艺调节方便,操作、运行稳定。
7.5 采用全径向结构内件是串塔工艺的核心,国昌公司具有自主知识产权的GC-R002Y型氨合成塔内件,可以满足串塔工艺的特殊要求,不仅系统阻力增加较小,而且由于采用独特的专利技术—不均匀开孔的多孔板及鱼鳞版二次分布器结构,气体分布均匀,同柱面温差仅为9℃,明显低于国内其它类型径向段的温差,与国外大型氨塔同柱面温差8℃相比,十分接近,使催化剂活性得到充分利用,从而可保证氨净值增加3%~5%。
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