中国尿素中间试验装置(3000 t/a)于1958年在南京化肥厂建成投产,因此至今年中国尿素工业化生产已整整50年了。试验是从水溶液半循环法开始的,吨尿尾气中氨量为650 kg左右,后发展到高效半循环,即一段分解气中氨回收利用程度有所提高,但尾气中仍有176 kg氨。 1960年我国引进前苏联10 kt/a不循环法尿素装置在太原化肥厂投产。1962年南京永利宁厂半循环装置通过国家技术鉴定。根据此工艺由化四院设计的2套40 kt/a半循环法装置先后在上海吴泾化工厂和浙江衢州化工厂投产。 1966年我国引进荷兰Stamicarbon公司的两套80 kt/a水溶液全循环工艺装置在泸州天然气化工厂投产,同时化四院利用上海化工研究院测试的水溶液全循环法工艺技术数据,并借鉴进口装置的设备结构,自行设计了80 kt/a和110 kt/a尿素装置(整个装置的设备也均由国内生产),于1966年11月在石家庄化肥厂投入生产。该厂因**干扰,试完车后就停车。直至1970年1月,湖南湘江氮肥厂新建的45 kt/a合成氨配80 kt/a尿素装置投产,可以说这是国产化的第一套水溶液全循环法工艺装置,采用的是预分离工艺,衬里式合成塔(内径1.4 m)由上海锅炉厂试制,这是国产第一台尿塔,一吸塔精洗段为浮阀塔,也是第一台。笔者组织和指挥了中国第一套国产化尿素装置的投产,并不断地改进和完善,使装置运转正常化。 上世纪70年代开始至80年代初,我国建设80~110 kt/a中型规模的尿素装置有32个厂,38套(包括两套进口),称前38套。这期间不断对中尿设计进行修改,前后共有四个版本。第四版是较为完善的一个版本,如浙江衢化、江西氨厂等都使用此版本建设。 1986年我国尿素工业掀起了一个新的发展**,众多的小氮厂进行改产尿素的技术改造,使小氮厂发生了质的变化,首先3套40 kt/a水溶液全循法小尿素试验装置在山东邹城、平度和河南辉县相继投产,特别是由笔者带队开车的辉县装置一次试车成功,给当时占我国合成氨产量50%的小氮厂由碳铵改产尿素展现了美好的前景。在“七五”和“八五”期间,国家选定150家有较好条件的小氮厂改产尿素,共有120多个厂,其中18家厂建有两套,山东鲁西和山西临猗各建三套,投产装置中约有70%改造至100 kt/a以上,其中还有150~200 kt/a规模的。 中型尿素装置在“七五”至“九五”期间,增加了16套,又称后16套,因此中尿装置共有54套。后16套在原小氮厂中建设的多,原中型厂建第二套时采用氨汽提、CO2汽提者为多。 上世纪90年代后期至今,小尿素厂加大了技改力度,使装置能力大幅度提高,汽耗大幅度下降,成为中国水溶液全循环法工艺装置高产低耗的楷模。经过简单的增产节能技术改造,汽耗可降至1100 kg,众多的原小氮肥厂新建尿素装置时仍采用此工艺,其投资低于CO2汽提工艺装置的一半,如8-13,12-20 ,18-30规模的厂相继建成。鲁西集团八厂的水溶液全 循环工艺装置设计为400 kt/a,最近实产已达到500 kt/a。如果按笔者的技术加以改进,汽耗可望降至1000 kg。这是我国目前最大生产规模的水溶液全循环工艺装置,从汽耗降低水平来看,可以与大型CO2汽提、氨汽提工艺相媲美。 下面介绍我国水溶液全循环尿素技术的发展情况。 1 中尿运行初期存在的问题及改进措施 1.1 设计中存在的较大问题 (1)框架高度 湘江氮肥厂即第一套的设计受**“技术革命”的影响,框架高度仅18.5 m,因此一段循环系统设备之间的位差不足,导致出现回流氨加不进一吸塔,一甲泵打不好等问题,装置难以正常运行。第二版设计时就改为23.5 m,到第四版设计时为26.5 m。1986年三套小尿试验装置标高为28.0 m,到小尿40 kt/a装置定型设计时已提到30 m,因此小尿素装置一投产,就能较平稳地长周期运行。 (2)设计裕量大 因原设计富余量大,特别是一蒸加热器、二蒸加热器,吨尿面积比引进装置大得多。设计时没有核算各段缩二脲增加情况,从引进装置知道各工序允许的缩二脲值。当时中尿装置都是新建厂,合成氨能力还未达到设计水平,因此尿素装置在低负荷下运行,致使成品中缩二脲在3%~4%。小尿素装置投产时也有这种情况,因扩建的合成氨能力出不来。 1.2 中尿装置运行初期降低缩二脲的探索 (1)齐鲁一化李裕书总工对比引进装置一蒸加、二蒸加吨尿面积比,认为原设计面积偏大。原化肥司中氮处为此专门在该厂召开质量问题技术交流会。会上齐鲁一化介绍降低缩二脲的经验,一蒸加的面积应是日产一吨尿素用一根管子;二蒸加面积不能大,以缩短停留时间,二段加热器是缩二脲增加的关键部位,因尿液浓度已达99%,缩二脲增长值与浓度的平方成正比;而且又在140 ℃下运行,面积一大,缩二脲增值速度特快。当时大多数厂都堵一部分列管,使之与引进装置吨尿面积比相当,于是缩二脲降低到当时合格品标准,为1.5%。如湘氮设计日产240 t,二蒸加面积7 m2,要日产310 t时才能得一级品。小尿装置二版设 计(日产180 t)二蒸加面积5.6 m2,按设计负荷180 t/d生产时,缩二脲在1.5%左右,产量到220 t/d时,才能得一级品。 产量提升时,列管磨损严重,使用期不到半年。湘氮厂率先用钛合金制造,从1986年始用,至今未损坏。 (2)集体探索、创造了真空进料操作法。引进流程中,二分后尿液先进入尿液槽,再用尿液泵连续送至一段蒸发。尿液槽必须保持低液位操作。缩二脲在尿液槽增加0.1%,有时0.2%。如果二段分解率未达标,尿液中含游离氨高,尿液泵会不打液,致使蒸发停止进料,从而迫使尿液打循环;又因尿液槽排气管接排气筒,所以也增加了氨耗。于是提出真空进料操作法,只要尿液闪蒸槽进料稳定,真空进入一段蒸发也就稳定。 (3)湘江氮肥厂和长沙水泵厂合作,成功试制出有液位自调功能的熔融泵,目的是使熔融尿素的液位维持在泵的入口管路中,而不滞流在二蒸分离器内,这是确保缩二脲不超标的关键设备。此技术获科技进步一等奖。尽管只获得奖状纸一张,但对整个国产尿素装置作出了巨大贡献,是尿素获得一级品的可靠保证,也解决了中尿装置建设时必须从日本进口熔融泵的问题。初建的小尿素厂都使用长沙水泵厂的熔融泵,后来江苏靖江不锈钢泵阀厂、西安钛材泵阀厂改进了长沙水泵厂熔融泵结构上的缺陷,使结构更加完善。湘江氮肥厂在使用中也作了改进,使熔融泵的运行性能更稳定。但后来的泵厂未在液位自调上多做工作,而是在泵入口管路中设置管道视镜,人为控制液位在7 m高的位置。 (4)蒸发造粒系统缩短管路流程,并取消直角弯头,以最短管路配置。熔融泵出口至造粒塔顶的管线斜插至塔,到塔顶喷头也是斜插进入,这样一是防结晶堵塞,二是缩短路程,因缩二脲的增长与尿液在管路中的停留时间有关。 |