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化肥装置节能改造技术总结

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SCLP2008 发表于 2008-11-19 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
山东恒通化工股份有限公司是集煤化工、盐化工和热电联产为一体的大型化工企业。公司目前主导产品及生产能力为:合成醇氨20万t/a、尿素25万t/a、烧碱25万t/a、氯产品25万t/a、聚氯乙烯树脂10万t/a、过氧化氢10万t/a、热电装机容量225 MW。近年来,公司先后投资6亿元技改资金扩建氯碱、热电装置规模,逐步形成了以尿素为主的煤化工、以氯碱为主的盐化工、热电联产综合利用的生产格局。    随着氯碱、热电装置规模的扩大,技术水平的提高,突显出化肥装置的落后,设备的老化,部分工序超负荷运行,消耗指标和生产成本偏高等问题。公司于2007年投资3000万元对化肥装置进行了改造,取得较好的效果,年综合效益增加2353万元。笔者现将技术改造情况进行总结。
1  装置概况
    公司化肥厂是以无烟块煤为原料,采用固定层间歇制气生产半水煤气。半水煤气经过常压栲胶脱硫、0.8 MPa中低低变换和变脱、NHD脱碳、中压联醇、醋酸铜氨液精炼,生产合成氨并联产甲醇。尿素采用水溶液全循环法生产工艺。主要生产装置的自动控制采用DCS系统。
1.1  设备配置
    (1)造气系统  13台DN 2650mm和1台DN2800 mm造气炉,配置流程为单台炉配单台过热器、废锅和洗气塔,配置20000m3湿式直升气柜。
    (2)脱硫系统  DN 6000 mm脱硫塔1台、DN7000mm再生槽1个。
    (3)变换系统  2套DN 3800mm中低低变换;2套变脱塔DN 3000mm配DN 6000mm再生槽。
    (4)脱碳系统  2套NHD脱碳装置,其中设计压力1.7 MPa的DN 2600 mm脱碳塔和DN 2400mm脱碳塔各1台;设计压力2.7 MPa的DN 2000mm脱碳塔1台。
    (5)联醇系统  2套DN 1200 mm中压联醇装置,串联运行。
    (6)铜洗系统  2套铜洗,1套DN 1000mm铜塔、1套DN 700mm铜塔,并联运行。2套铜洗共用1套DN 2000 mm再生系统。
    (7)合成系统  2套合成均采用DN 1000mm合成塔,其中1套为三套管内件,1套为轴径向内件。
    (8)尿素系统  2套水溶液全循环法尿素装置采用双塔并联运行。
1.2  吨氨消耗和制造成本
    (1)与省内同行业相比,恒通化工与山东省部分企业吨氨消耗、制造成本对比见表1,吨尿素消耗、制造成本对比见表2。

    (2)合成氨消耗  原料煤消耗比全省平均水平高60kg,电耗高221.8 kW·h;原料煤消耗比全省最好水平高299 kg,电耗高456 kW·h。
    (3)尿素消耗  尿素氨耗比全省平均水平高5 kg,电耗高32 kW·h,蒸汽消耗高163 kg;尿素氨耗比全省最好水平高28 kg,电耗高50 kW·h,蒸汽消耗高232 kg。
2  改造前装置存在的问题
    (1)造气设备陈旧、老化,室外流程配置不合理,系统管道阻力偏高,产量低,消耗高。
    (2)脱硫效率低,再生效果差,溶液悬硫高,易堵塔,多年来一直没有得到有效解决。
    (3)变换触媒使用时间长,蒸汽用量大,系统阻力大。
    (4)脱碳系统超负荷,净化气中CO2含量偏高,CO2体积分数全年平均1.3%左右,导致联醇耗H2多,产水多,醇含量低。
    (5)脱碳高闪气含CO2成分较高,直接回压缩机循环压缩,导致功耗增加。
    (6)2套联醇系统运行压力偏高,塔阻力大,醇后气CO含量增加,其结果是增加了后续工序铜洗工段的各项消耗,影响了合成氨的成本。
    (7)冰机系统采用传统管壳式冷却器,换热效率不高,用水量大。
    (8)2套合成触媒使用时间长(已超过5年),触媒活性差,系统压力高。合成套管式冷排冷却效果差,氨冷负荷大,动力消耗高。
    (9)尿素装置中压分解回收设备能力偏小,导致低压及蒸发超负荷,消耗较高。
3  技术改造措施
3.1  节能降耗、降低成本
    (1)新增腐植酸煤球项目  由于原料块煤价格的上涨,且煤末与块煤价格相差较大,用煤末生产腐植酸煤球替代块煤,成本可大幅降低。
    公司投资530万元新增2条年产10万t煤球生产线,以替代块煤制气。同时采取多项改造措施:①对13台DN 2650 mm造气炉进行改造,全部更换为DN 2650 mm/DN 2800 mm锥形炉;②对室外流程进行调整;③改造单炉上、下行集尘器,4台炉共用1台热管式联合过热器、废锅(DN 2600mm)和1台洗气塔(DN 3500 mm),以提高自产蒸汽量和蒸汽品质,降低出系统煤气温度。
    (2)造气送风系统新增1台400 kW的C600风机。现为3台鼓风机(2台C600、1台D400),12台造气炉满量运行,优化了工艺设备配置。停开2台220kW、D400鼓风机和2台75 kW加压风机,节约用电190 kW·h。
    (3)脱硫系统采用双塔串联,多烧高硫煤,以降低成本。将闲置的1台DN 5000mm×33000mm清洗塔改为第2脱硫塔,与现有DN 6000mm脱硫塔串联使用,流程改为可并可串;新增1台DN10000mm×9100 mm再生槽,配置42组喷射器;增加脱硫泵、再生泵。
    (4)脱碳系统新增1套高闪气PSA脱碳装置脱除CO2,净化气返回压缩机,可减少循环压缩气量1200 m3/h,降低压缩机的三段(6段机)或二四段(7段机)功耗。
    (5)冰机系统新增5组蒸发冷凝器CXV-T791、标准排热量4803kW(5.5kW电机10台,30kW风机5台),淘汰原有效率差的立式、板式冷凝器。
    (6)尿素系统  新增改进型中压自汽提塔(φ1300/φ1200,F=350m2)替代现有一分塔。现有一分塔及一分加热器改造为二分塔和二分加热器。同时对一吸冷却器(DN900mm,F=150 m2)和尿素蒸汽冷凝疏水系统进行改造。
3.2  提高气体净化质量,降低消耗
    (1)为保证逃脱硫系统气体质量,新增1台处理能力为2000 m3/h的微涡流澄清器(DN 22500mm×12600 mm),将自然通风式曝气塔改为机械强制通风冷却塔。通过添加药剂絮凝沉降,净化水质,避免冷却塔、洗气塔喷头堵塞,延长运行周期,提高冷却和洗涤效果。
    (2)原有2套NHD脱碳装置,其中1套设计压力1.7MPa的DN 2600mm脱碳塔和DN 2400mm脱碳塔各1台;1套设计压力2.7 MPa的DN 2000mm脱碳塔1台。由于系统超负荷,净化气中CO2含量年平均在3.5%以上。通过论证,2套脱碳系统分别新增1台脱碳塔,实行双塔并联,以提高气体净化质量,减少联醇耗氢产水,同时提高粗醇含量。
    (3)更换联醇触媒,降低醇后气CO、CO2含量,降低后工序铜洗的负荷和各项消耗。
3.3  降低运行压力和系统阻力
    由于触媒运行时间较长,虽然部分触媒还可继续使用,但从降低系统运行压力、降低系统阻力、减少功耗考虑,更换了变换、联醇、合成等3炉触媒,以降低压缩机各段压力和各工序阻力。
3.4  优化工况,调整电机配置
    (1)压缩循环水新增1台1260m3/h、132kW循环水泵,替代4台45kW水泵,节约用电48kW·h。
    (2)脱硫系统新增1台1170m3/h、220kW再生泵,替代2台486m3/h、132kW水泵,小时节电44kW。
    (3)尿素压缩机冷却循环水新增1台720m3/h、75 kW低扬程循环水泵,停开1台720 m3/h、155 kW高扬程水泵,节约用电75 kW·h。
4  运行效果和经济效益
    整体项目改造完成后取得了较好的运行效果,部分合成氨消耗指标与2006年全年平均相比均有不同程度地下降:吨氨块煤耗由1280 kg下降至818 kg(由于造气烧煤球替代了块煤,煤球消耗668kg);蒸汽耗下降112kg;尿素汽耗下降110kg、电耗下降17 kW·h;年综合效益增加2353万元以上。
    (1)煤球项目投运后,经过测试,造气烧煤球比烧块煤吨氨成本降低了83.7元。
    (2)造气炉由DN 2650 mm改成DN 2800 mm锥形炉后,产气量进一步提高,改造前开14台造气炉(其中4台烧煤棒,10台烧块煤)供26.5机(折M8压缩机)生产,目前仅需开12台炉(其中6台专烧煤球,6台烧块煤)。联合废锅过热器、综合洗气塔投运后,出联合废锅煤气温度由改造前的165~170℃降低到了140℃,降低了30℃,提高了造气自产蒸汽量和入炉蒸汽品质。出洗气塔煤气温度由改造前的65~70℃降到了45℃左右; 吨氨块煤耗从大修前(2006年)平均1058 kg降至日前831 kg。蒸汽耗由大修前(2006年)平均436kg降至324kg。
    (3)油压系统的改造拆除了原2台HB50小泵站,更换为HBl00泵站,同时将油压系统总管加大为DN 65mm,油路上的节流阀全部更换为阻力小的球阀。采用大通量的电液阀取代电磁阀,提高了油压阀门的过油量,每台造气炉都配置了蓄能器,稳定了油压。改造后油压阀门开启时间缩短,DN600mm和DN700mm油压阀门的起落时间缩短了2~3s,延长了制气时间,提高了产气量。
    (4)污水通过增设微涡流澄清器加药澄清处理,污水水质明显改变,降低了悬浮物含量(SS≤50mg/m3),提高了冷却效果,延长了冷却设备的运行周期,同时实现了造气污水零排放。
    (5)脱硫系统通过进行双塔串联改造,新增设DN 10000mm再生槽,提高了再生效果,降低了悬浮硫含量,目前脱硫液中悬浮硫含量在0.5 g/L以下。脱硫后H2S含量可降低至7 mg/m3,脱硫效率由原来的90%提高到现在的98%以上。提高了高硫煤的掺烧比例,降低了生产成本。
    (6)变换系统通过更换1#中变触媒、硫化低变触媒,蒸汽用量明显减少,蒸汽加入量由更换前的2.6 t/h降到目前的1.6 t/h,降低了1 t/h。单套年节约蒸汽4800t,年节约效益43.2万元。
    (7)1#脱碳DN 2600 mm塔净化气中CO2含量由1.67%降至0.8%以下。DN 2400 mm塔由3.5%降至0.52%左右。2#脱碳净化气中CO2含量由1.33%降至0.5%。
    (8)联醇系统通过更换1#联醇触媒,系统阻力由2.7~3.0MPa降到2.0MPa。
    (9)冰机系统通过新增5组蒸发冷CXV-T791(5.5 kW电机10台,30kW风机5台),淘汰了原有冷凝器,降低了0.33 MPa的运行压力,节约用电396kW·h。由于采用软水闭路循环,减少了加药量和一次水用量,提高了冷却效果。
    (10)合成系统通过更换2套合成触媒,触媒升温还原后运行效果较好。合成系统压力由原来的29.5 MPa降低到目前的26.5 MPa,运行压力降低3.0MPa,且氨净值进一步提高。
    (11)2#尿素装置新增中压气提塔(DN 1300/DN1200mm×15450mm,F=350m2),一分塔改造成二分塔,新增换热面积为150m2的一吸冷(DN 900mm×7100mm),明显提高了2#系统的负荷,优化了工况,降低氨耗2kg、蒸汽110kg、电牦17kW·h。
5  存在的不足
    (1)单烧腐植酸煤球后,造气炉况有待进一步摸索、优化调整,消耗仍有一定的降低空间。
    (2)煤气管道系统膨胀节设置不合理,管道出现多处因热膨导致的漏点。
    (3)部分工序有待进一步引用先进的新技术、新工艺、新设备。
    (4)尿素系统蒸汽消耗与同行相比仍然偏高,许多节能措施待择机采取。
    (5)一次水使用量仍然偏大,须进一步采取措施,做好装置节水减排工作。

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