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《有奖活动》征集石油化工各装置相关的事故汇编

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鄂尔多斯 发表于 2009-4-28 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现征集各类事故,以提高大家的经验,特发此贴,以供大家交流与学习,达到共同提高的目的。事故分享请按下列格式书写,以便于学习。
事故名称:——
事故经过:——


事件原因:——
1.


间接原因:——
1.


事件教训及防范措施:———
1
这样大家可以一起学习借鉴,达到邻居着火我查灶,别人亡羊我补牢的目的尽量避免不必要的伤害和损失

事故经过中涉及厂名的可用某厂代替,资料文字较多无法直接贴出的可以制作成附件回复上传


请大家积极参与,版主会根据提供资料情况给予不同额度奖励,谢谢!

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dyfkkk + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

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 楼主| 鄂尔多斯 发表于 2009-4-28 09:38 | 显示全部楼层
我先发一个大家看看


开蒸汽阀过猛两胶带连接处脱开甩出


事故经过:
06年11月,由于F-101加热炉长明灯和火嘴伴热线内被锈渣堵死使其冻凝,我们班将其锯断分段用蒸汽吹通堵的管线过程中。因蒸汽服务点到这的距离很远就用两根胶管中间用铁管的短接连接。由于这段堵得太实,就把蒸汽阀开大,造成两根蒸汽胶管连接处脱开,胶管带着铁管短接在半空中剧烈甩动,在甩动过程中将一附近的消防箱打坏,幸好当时附近没有人,要不后果不堪设想。此次事件是一起典型的没有遵守安全技术规范的违章操作,不经意的普通操作险些酿成大事故!

事件原因:
1.
事件的直接原因是由于操作工违反规章制度。
2.
事先没有把两根胶带的连接处用铁丝捆绑结实,并没有将两个接头的铁丝连接在一起,蒸汽阀门开得过大,使胶带内的蒸汽压力急剧上升,造成胶带脱出剧烈甩动。

间接原因:
1.
两根胶管连接处没有固定好。
2.
由于操作人员开阀过大。
3.
没有做好防范措施

事件教训及防范措施:
1.
严格按照操作规程操作。
2.
在使用蒸汽时一定有监护区域,并设专职监护人员。
3.
蒸汽胶管的接口要紧固好。
4.
做好相应的防范措施。
5.
加强人员的安全教育,注意保护好自己。在工作过程中要做到三不伤害。


[ 本帖最后由 鄂尔多斯 于 2009-4-30 15:38 编辑 ]

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crazymoonman 发表于 2009-11-8 10:21 | 显示全部楼层
事故名称:初底泵漏油着火
事故经过:常减压装置中班23:00左右泵房发生火灾,凌晨1:20灭火
事件原因:——
初底泵压力表管嘴断裂,导致漏油着火。
初底泵压力表管嘴应使用厚壁管焊接,但实际使用了薄壁管,由于机泵运转振动,金属疲劳压力表管嘴断裂,造成漏油着火


间接原因:——
当班人员脱岗


事件教训及防范措施:
1、加强施工管理,保障施质量。
2、对装置内管线等进行更换时进应保证材质材、厚度以管材质量
3、对岗位操作人员加强管理,提高责任心

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参与人数 2经验 +31 化工币 +45 收起 理由
eyen + 15 + 9
鄂尔多斯 + 16 + 36 感谢分享, 加分鼓励!^_^

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乐逍遥 发表于 2011-6-19 17:45 | 显示全部楼层
事故名称:气化1万m3空分主冷爆炸(转)
一、事故经过
  1996年气化厂空分分厂当班人员听到一声闷响,接着主冷凝器(以下简称“主冷”)液位全无、下塔液位上升,氧、氮不合格,现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。断定为主冷爆炸。后经主冷生产厂家切开主冷发现上塔塔板全部变形,主冷四个单元中有一个单元局部烧熔,爆炸切口有碳黑,另一个单元发生轻微爆炸,下塔有一块塔板变形。
二、有关情况
  该套空分设备1993年投入生产,产量和纯度都达到要求。该套设备是采用全低压板式换热器净化流程,没液空、液氧吸附器。爆炸前工艺指标未发现异常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷处于全浸操作,当时气相色谱分析仪带病运行,每周分析1次。造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验分析碳氢化合物超标3倍多,有乙炔出现。
三、事故分析
1.空气污染
  空气分厂与造气、甲醇、净化分厂较近,这三个分厂不正常排放对空分生产造成了威胁。主冷液氧中碳氢化合物超标时有发生。在爆炸前几天风向和气压都对空分生产不利,造成原料空气碳氢化合物含量上升。
2.碳氢化合物在主冷中积累
  碳氢化合物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部分在液氧中积聚,使其在液氧中浓度升高。乙炔在液氧中局部浓缩而析出危险的固体乙炔,吸附器倒换周期长,液氧泵时开时停,导致碳氢化合物不能被及时排出,又未采取大量排液手段,导致超标。
3.操作不当
在吸附器操作过程中,不按规程精心操作导致硅胶破碎,致使硅胶粉末进入主冷。
4.液氧中硅胶和二氧化碳颗粒随液体运动产生静电,是乙炔起爆的点火源。
四、教训和建议
1.空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源,加强对空气监测。 2.防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器倒换周期,液氧泵24小时运行,增大膨胀量集中排放大量液氧。
3.空分设备运行12个月,停车全面加温,彻底清除碳氢化合物和油脂。
4.对设备进行及时维护修理,防止带病运行。
5.加强分析管理,严格控制碳氢化合物不超标。
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mxsym 发表于 2011-12-2 18:46 | 显示全部楼层
1、        某常减压蒸馏装置“11.9”设备事故
事故发生的时间:1988年11月9日20:40时至13日2l:00时
事故发生的地点:某常减压蒸馏装置常压塔
事故发生的经过:
11月9日20:40时,常压岗位一学员检查发现常压炉出口转油线(南)弯头处焊缝冲蚀穿孔。采取蒸汽掩护,降温降量措施。10日凌晨2:00时改小循环,常压进料从初底泵泵-4及炉四路进料开蒸汽吹扫。10日晚23:00时经三次补焊才完毕,试压后改循环,恒温脱水,11日白班继续升温至控制指标。白班14:30时,切换原油,常压开侧线,减压炉升温350℃,发现减压炉出口转油线低速段冒油,被迫降温降量改循环。经粘补后,12日18:00时再次切换原油。常压开侧线,减压炉升温至350℃。21:30时减压炉出口转油线低速段两次冒烟着火,再次改小循环,甩开减压系统,吹扫带压补焊,终于在13日12:00时动火补焊好,14:00时升温,18:00时切换开常压,21:00时开减压正常。
事故原因分析:
a)        常压塔进料(南)弯头处焊缝冲蚀。检修时没有检验出来,影响安全生产。
b)        减压炉出口转油线低速段漏油埋下着火、爆炸的危险因子。
c)        重复焊补质量不好,没有检查验收质量。
应吸取的教训和采取的防范措施:
a)        加强设备维护保养,树立“安全第一”的思想,严把安全生产关。
b)        对隐患部位进行整改,提高装置设备完好率,并落实日常管理责任制。
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mxsym 发表于 2011-12-2 18:47 | 显示全部楼层
某常减压蒸馏装置“8.3”冒油着火事故
事故发生的时间:1989年8月3日凌晨4:30时
事故发生的地点:某常减压蒸馏装置常压塔
事故发生的经过:
8月3日凌晨4:30时,由于水压低至0.25MPa,导致常顶油气水冷器(冷-1、2)冷后温度比正常时高出50~60℃。自产低压瓦斯多,装置内炉子烧不完,被迫改塔顶放空。凝缩油随瓦斯气从塔顶喷出,随风沿塔壁洒落,遇到高温部位后自燃着火,后用蒸汽扑灭。
事故原因分析:
a)        水压低,使冷-1、2温度超高,不能正常工作。
b)        瓦斯被迫改放空,污染了周围环境。带油气的瓦斯随风飘散,飘到塔壁引起着火。
应吸取的教训和采取的防范措施:
a)        提高安全意识,落实安全防范措施。
b)        加强处理突发事故的应变技能,提高生产业务技术水平。
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